“倔匠”守毫厘 十六年如初

来源: 英国beat365官方网站入口中文版报时间: 2026-05-25作者: 杨婷

耳朵紧贴管壁,指尖轻叩阀门,汗水顺着安全帽系带往下淌。近日,在遵义铝业氧化铝溶出车间,张佩军又一次为0.1个压力偏差驻足较真。同事递上水杯劝道:“班长,系统运行平稳,歇一会儿吧。”他轻轻摆手:“设备不会说谎,分毫偏差都是安全隐患。我这人就是头‘倔驴’,遇事认死理。”

十六载坚守一线,这位自嘲为“倔驴”的班长,把旁人眼中枯燥交错的管线、不停跳动的数据,谱成了心中严谨有序的设备“运行乐谱”。从入厂时连设备型号都认不全的“愣头青”,到如今听音辨故障、闭眼识流程的“活图纸”,张佩军的成长之路从无捷径,仅凭一股“不服输、不将就、不罢休”的较真劲头,淬炼出新时代产业工人的硬核本色。

氧化铝溶出工序套管随生产周期持续结巴增厚,直接造成换热系数大幅下降,能耗与生产成本随之增加。面对这一长期困扰生产的工艺顽疾,张佩军主动请缨加入技术攻坚小组,坚决摒弃“等靠要”的惰性思维。他潜心查阅专业资料、反复比对管材材质,敏锐发现碳钢套管与结巴层热膨胀系数存在差异,创新提出“热胀+水楔”组合清巴工艺。历经半年反复调试加温曲线、优化水压流量参数,最终精准锁定最优温控节点。该工艺落地应用后,高温段换热系数提升近50%,每年节约能耗费用近1000万元,产品合格率从92%稳步提升至98%。

“个人技艺再精湛,若不能固化为可复制、可推广的标准化体系,终究只是个人经验的孤岛。”张佩军深谙传承与规范的重要性,以“去经验化、强标准化”为核心,首创“三查三改”设备维护工作法,配套建立精细化运行台账,推动设备故障率下降35%,每年节约维修成本80万元。

针对行业普遍存在的闪蒸器针型阀易损耗难题,他虚心请教厂部工程师,反复现场论证,确定加装限流孔板优化方案,将机组连续运行周期从45天延长至60天。从泵管耐磨弯头使用寿命延长3倍,到改良湿法氧化汽化器喷淋装置彻底根治粉尘隐患,他把“科技兴安、精益运维”的理念精准融入每一道焊缝、每一个阀芯。

与此同时,他在班组推行员工技能矩阵管理与公开透明绩效分配模式,依托“老带新”“传帮带”机制,培育出12名岗位复合型技术骨干;牵头编制15项岗位标准化操作规程(SOP),常态化组织岗位练兵、应急演练200余场,让“人人守标准、事事有章法”深深融入班组日常。

“干我们这行,就像老司机开车。刚入行时无知无畏,摸透工艺、吃透设备后,反倒越干越心存敬畏。”凭着对操作规程、安全生产的敬畏坚守,张佩军带领班组实现操作全程“零失误”,连续8年获评厂级优秀班组。他本人于2025年荣获“贵州省最美劳动者”称号,不久前又荣获2026年贵州省五一劳动奖章。

在张佩军眼里,荣誉从不是奋斗的终点,而是精益求精、再启新程的起点。从“最美劳动者”到“五一劳动奖章”,变化的是荣誉,不变的是他坚守毫厘、死磕细节的本色与执着。


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